破局有方 重在执行——双流热缩制品厂降耗增效走访记
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时间:2019-11-12
2013年底,双流热缩制品厂销售收入较上年增长13.83%,利润较上年减亏70.26%。从近三年的主要经济指标对比值可见,企业经营状况有了很大的改善。两年前逾千万的亏损阻断了该厂25年持续盈利的记录,那时的震惊和沮丧人们还记忆忧新。如今,企业面临的外部市场环境并未逆转——通信用热缩材料市场继续萎缩,管线大型工程项目需求仍在减少;生产厂家增加,致使价格竞争加剧;主要原材料采购价格又大幅上涨。2013年不利因素依旧,变化由何而生?带着这个问题,记者进行了走访。
该厂总会计师彭晓莉给了我们一串财务数据,说去年减亏力度大,主要在内部挖潜上做了许多工作。他们减少开支,精简人员,大幅减少非生产人员,使员工总数从2011年末的332人减少到2013年的248人。这样减少了工资、餐贴、社保、住房公积金等人工成本。
采购部经理李洪兵和技术质量部副经理徐涌告诉我们,热缩制品原材料所占成本很大,这是降耗的重点。他们以销定产,首先做好市场调研,筛选优质供应商,通过加强合同管理和对供应商的管理,完善采购管理制度,多方比价及谈判,形成供应链,有效地降低了采购成本。主要材料采购单价同比降低了24.2%。
他们优化产品结构,改进生产工艺,减少材料消耗。在管线产品发货金额增加的情况下,主要材料总用量同比减少21.5%。同时,加强材料考核和利用,积极推行替代材料,对材料配方进行了改进,在保证产品性能的前提下,使用了一些廉价材料,主要材料配方成本同比降低了6%左右。
我们还了解到,工厂针对大型管道项目减少且竞争激烈的现状,做好销售工作,着力开发和维护高毛利率产品用户。2013年与2011年相比,对大管线的销售收入减少约158万元,减幅为5.5%,而对地方管线的销售收入则增加了约818万元,增幅为51.1%。2013年工厂还开展了较高毛利水平的半成品销售工作;加快了新产品的推广开发工作;大力开发高毛利率的辐照加工市场;进行设备的合理布局和生产区域调整,腾出厂房出租,增加收入,并取得一定成效。通过控制招待费用,减少公车数量及控制公车使用,减少水、电消耗等措施。使各项可控费用均有所减少。2013年扣除折旧费及无形资产摊销,管理费用同比减少18.8%;扣除折旧费,制造费用同比减少20.5%;销售费用减少32.9%。
采访中,徐涌介绍其在改进工艺、配方,控制回头料及节约包装等辅助材料的详情。他提到,复胶机由流延法改为双辊碾压的方式,胶层厚度更精确,边角胶料在线得到及时回用,胶料用量减少。近两年针对不同用户多次修订生产工艺,技术标准差别化,减少了材料用量。选用性价比高的原料,替代价格高昂的材料,基材用料和热熔胶用料都进行了多次调整。购置冷冻库,回收胶料。清理库存回头料,利用已辐照的回头料。优化铝箔包装材料的裁剪和包装工艺。优化包装箱结构、装箱数量,减少纸箱费用,减少运输体积。凡此种种,点点滴滴,办法措施之细致周全,让我们感叹。
李洪兵经理的一席话则让我们深有感触。他说,企业经营产供销、技术、人力资源,就这么几个关键点。采购该怎么做,每个人都知道。区别在你怎么认识,你怎样做,是否认真执行。在保证质量的前提下,把采购成本降到最低,使产品成本降下来,这是我的唯一原则和方向。
当前,市场竞争日益激烈,产品进入微利时代,企业盈利的难度增加,一年减亏五六百万绝非轻而易举。热缩制品厂做到了。这是他们理顺经营思路,全盘思考,多措并举的结果,更是他们从细节着手,做好精细化管理,加强执行力的结果。面对取得的成绩,厂长陈学斌表示,将继续努力,力争迅速扭转企业经营状况,实现自我造血,使企业得以健康持续地发展。